N05500棒料切割
2018-10-31 14:17  点击:142
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N05500棒料切割顶燃式热风炉的作原理:先煤气,用产生的烟气加热蓄热室的格子砖,再将冷风通过的格子砖进行加热,然后让热风炉轮流交替地进行和送风,使高炉连续高风。内燃式热风炉的作原理:净化的煤气和助燃空气在器内混合后,进入室进行,产生的高温废气经拱入蓄热室,在流经蓄热室时,将携带的热量传给格子砖并贮藏起来;低温废气从烟筒。高炉鼓风送来的冷风,在流经蓄热室被加热后,从热风出口经热风围管、风口装置进入高炉。热风存在的问题及原因分析目前热风存在的问题。沙钢炼铁厂二车间2号高炉3号热风支管与炉壳本体连接处耐材脱落,支管钢壳及炉壳局部表面温度高,尤其是热风支管局部起包发红,钢壳表面出现贯通式裂缝。

无锡国劲合金有限公司从业于特殊金属和有色金属两大金属行业。公司产品涉及航天、船舶、石化、核电、电子、汽轮机、高铁、海洋工程、压力容器、机械制造等众多领域。历经多年的发展,我司已与国外各大钢厂建立了良好的合作关系,厂家包括:日本冶金、美国SMC、上海宝钢、太钢等公司等众多知名企业!

N05500棒料切割该车间先后采取了一些技术手段来处理,如定期对焊缝进行补焊处理、发红部位采取吹扫冷却、每天测温、开孔灌浆等,但是从处理的结果来看效果不太,尤其是在吹扫冷却的情况下,热风炉送风时钢壳表面温度依然达到300摄氏度左右,焊缝经常开裂,跑风严重,车间风温,对车间正常生产造成很大影响。同时,发红跑风部位存在事故隐患。因跑风部位位于热风炉炉壳本体与热风支管连接处,属于热风薄弱环节,如果处理不当,将造成热风炉大墙倒塌等严重后果。热风出口跑风及钢壳发红原因分析。沙钢2680m3高炉内燃式热风炉热风支管钢壳外径2620mm,送风通道孔径1676mm,钢壳厚度14mm,管道由里向外共砌筑3层砖,作层为红柱石砖(厚度为152mm);隔热层分别为轻质高铝砖、轻质黏土砖,其砖层总厚度为452mm;热风出口发红跑风部位所处位置正好是热风炉炉壳与热风支管连接处,该部位易破损,使用组合砖砌筑。

N05500棒料切割当热风炉送风时,该位置是受热风冲刷外力强的部位,长期受到轴向外力作用,热风管道钢壳与保温砖之间间隙变大,在钢壳与保温砖之间形成窜风通道。热风出口钢壳外表面长时间处于高温冲刷中,钢壳的强度、硬度等被大大,从而出现发红起包甚至裂缝。该热风炉自2004年投用至今已有13年左右,一代炉龄后期管道内组合砖长期受高温以及机械载荷作用,各项抗蠕能及承载能力下降,砖层收缩变形,在钢壳和砌体之间形成窜风通道,同样钢壳表面发红。制约因素实施挖补浇筑制约因素。因内燃式热风炉热风阀进回水管道存在设计缺陷,进回水水包正好处在热风炉本体的热风支管上方,热风支管上方被水管覆盖,加上电缆桥架及其他介质管道也横向穿过,要进行挖补浇筑作根本就没有作业空间。


N05500棒料切割因此,要问题是对热风阀进回水及电缆桥架等进行移位。该车间为尽快处理隐患问题,对热风阀等大型阀门冷却水进行重新设计规划,在热风阀平台北侧重新制作安装集水包,重新架设进回水管,利用休风检修机会投用新的冷却,将原来旧的集水包拆除利旧,并将热风支管上方电缆桥架移位,彻底了热风支管上方所有,为挖补作创造了有利条件。实施挖补浇筑,隐患。为了确保、长效地处理热风出口发红跑风问题且不影响正常生产的风温使用,该车间多次组织施单位进行可行性研究,将终实施挖补浇筑时间定在新建4号热风炉正常投运之后,并终确定了施方案,即对热风支管法兰处与热风炉炉壳之间的钢壳上半段及热风支管左侧炉壳板进行挖补,施面积约8m2。

其中,炉壳板挖补约70cmx70cm大小的地方,炉壳板厚度为50mm。具体做法如下:将热风炉操作改为逆向抽风,从而使混风室内形成负压,为作业创造条件,同时保证热风炉拱顶温度不低于900摄氏度;将热风支管钢壳沿纵贯线割开,清理残余耐材,安装隔热挡板,确保拱顶温度下降;安装浇筑模具,填充胶结合刚玉莫来石浇注料,采用振动棒振动密实,再用陶瓷纤维隔热棉填充缝隙,恢复安装钢板;在发红跑风部位焊接压浆孔,压浆孔为上下开设,下面为灌浆孔,上面为冒浆观察孔,灌浆料从下往上流动,从而填充缝隙;灌浆时要严格控制灌浆压力,避免因压力过大组合砖坍塌事故;钢壳挖补浇筑后,在热风炉炉壳和热风支管连接处焊接一圈加强筋板,以确保送风时支管有足够的耐冲击力。


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N05500棒料切割此次热风出口挖补浇筑项目通过施人员连续奋战,共耗时48小时,终顺利完成挖补作。2号高炉3号热风出口跑风挖补浇筑后,原发红跑风位置钢壳温度正常送风时由原来300摄氏度左右到现在110摄氏度左右,运行一段时间后运行较,挖补位置温度没有上升且没有发红跑风现象,风温由原来1140摄氏度上升到现在1180摄氏度,达到了预期效果。材料名称:合金结构钢牌号:18Cr2Ni4WA:GB/TCr2Ni4WA属于度中合金渗碳钢。要使C化物及奥氏体含量不超标可采用渗碳后高温回火900~920℃渗碳,600~650回火,深冷处理,油淬后的硬度也就是48左右,想要达到RC58-63,必须要进行表面渗碳。18Cr2Ni4WA钢常用合金渗碳钢,强度,韧性高,淬透性良好,也可在不渗碳而调质的情况下使用,一般用做截面较大,载荷较高且韧性良好,缺口性低的重要零件。化学成份:碳C:0.13~0.19硅Si:0.17~0.37锰Mn:0.30~0.60硫S:允许残余含量≤0.025磷P:允许残余含量≤0.025铬Cr:1.35~1.65镍Ni:4.00~4.50铜Cu:允许残余含量≤0.025钨W:0.80~1.20力学性能:抗拉强度σb(MPa):≥1175(120)屈服强度σs(MPa):≥835(85)伸长率δ5(%):≥10断面收缩率ψ(%):≥45冲击功Akv(J):≥78冲击韧性值αkv(J/cm2):≥98(10)硬度:≤269B试样尺寸:试样毛坯尺寸为15mm热处理规范及金相组织:热处理规范:淬火:次950℃,第二次850℃,空冷;回火200℃,水冷、空冷。


N05500棒料切割交货状态:以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明.作为值得信。高碱度烧结矿一直是我国高炉炼铁的主要原料。无论从炉料组成例、生铁成本,还是废弃物排放及保护来说,烧结矿生产对高炉炼铁都有着举足轻重的影响。烧结矿的对高炉炼铁的产量、能耗、生铁和高炉寿命均起着关键作用。烧结矿的由化学性能、物理性能和冶金性能3部分组成,它们三者间的关系是:化学性能是基础,物理性能是保证,冶金性能是关键。化学性能是基础烧结矿的主要化学性能包括品位、碱度和SiO2、MgO、Al2O3、FeO含量,以及S、P、Ka2O、Zn、Cl等有害元素的含量。含铁品位对烧结矿的价值。含铁品位是烧结矿的核心,长期以来,烧结矿的一个核心问题,就是不断烧结矿的品位、烧结矿的SiO2含量。由于品位,渣量,高炉炼铁的产量,燃料。近几年,有不少钢铁企业采用低品位、大渣量的做法,主观愿望是成本,实际却适得其反,造成大排放、高燃料和低效的结果。总结历史的,应继续走精料之路,才能实现低成本、低燃料和炼铁的目标。碱度对烧结矿的价值。理论研究和多年来的生产实践证明,高碱度是烧结矿的基础。由于烧结矿的取决于其矿物组成,而烧结矿的矿物组成取决于碱度。对高炉炼铁而言,烧结矿的佳碱度范围为1.90~2.30。在生产实践中,烧结矿的强度和粒度,烧结矿的冶金性能均与其碱度直接相关。

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